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为什么空分装置的最低负荷一般不能低于70%?
全低压空分空压机防喘振操作负荷可以低于70%的,主要制约因素是精馏操作要求,以筛板塔理解:气体通过筛板孔要求一定流速,太大液泛,太小筛板上液位无法保持。而精馏塔直径是不变的,所以低于70%时气体流速过慢导致无法建立正常生产工况。填料塔也是类似,填料塔有下流液体分布器,加工气量太小会导致偏流,太大也是类似液泛,都会导致气液不能按设计达到物料平衡。
所以这才是制约空分负荷的根本原因。
空分装置基本原理和过程
空分设备是以空气为原料,通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态,再经过精馏而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备,广泛应用于传统的冶金、新型煤化工、大型氮肥、专业气体供应等领域。
具体流程为:自空压机来的压缩空气,经分子筛除去水分、二氧化碳、碳氢化合物等杂质后,一部分空气被直接送往精馏塔的上塔,另一部分则进入膨胀机经膨胀制冷后,被送往下塔。精馏塔中,上升蒸汽和下落液体经热量交换后,在上塔的顶部可得到纯度很高的氮气,在上塔底部可得到纯度很高的氧气。
扩展资料:
空分生产生产区现场人员的衣着必须无油和无油脂。装置工作区内禁止贮放可燃性物品。对装置运行所必需的润滑剂和原材料,必须由专人妥为保管。要防止氧气的局部增浓。如果发现某些区域空气中的氧气已经增浓或存在增浓的可能性,则必须清楚地作出标记,并加以强制通风,对存在氢增浓的地方也应参照办理。
在空分装置正常运行时,2#膨胀机增压后空气出口水分含量分析AIA402突然出现波动,最高上涨到54.7ppm,以远远超过正常值在2ppm。同时2#膨胀空气与主换阻力PI405AA也增长至50kPa,导致膨胀空气进塔量突然减少2000m/h。
参考资料来源:
百度百科-空分装置
百度百科-空分设备
空分装置的精馏塔为什么设上塔和下塔?
通常空分塔是下塔中将空气预分离,精馏塔只要得到这两产品富氧和纯氮之后在进一步精馏,这就能得到氧和氮。联系上塔 下塔的扭带是冷凝蒸发器。下塔的氮气来加热上塔氧气,失液氧蒸发,同时气氮被冷凝,这样就采用了双极精馏塔的优点是使产品有效的提取率,并使同时取得高纯氧和高纯氮成为可能。
关于空分装置峰谷和空分装置作用的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。